材料,干燥窑外壁温度与环境温度相差无几,将表面散热损失消除于无形。
4 改造前后对比
4.1 工艺对比
4.2 改造前后物料及热量平衡图
4.3 改造前后能源损失对比分析表(表1)
九江建宏化工碳酸钙干燥系统节能技术改造项目完成后,单位产品综合耗能由0.1290吨标煤降至0.0899吨标煤,年节能量841吨标煤,减少二氧化碳排放2187吨,提高产品产量7%,年节能效益92.5万元,同时提高了产品质量,改善了工作环境,降低了劳动强度,节能降耗减排效果显著。对促进节能、降耗、减污、增效,应用先进节能技术、节能设备、节能工艺和节能材料,具有重要的现实意义。江西省内碳酸钙产品生产企业厂家多达30余家,总体发展水平不高,企业生产工艺较落后,产品科技量较低。而对碳酸钙干燥系统生产烘干窑炉进行节能技术改造,降低了企业生产环节的能源消耗,提高了碳酸钙产品质量,有效提高整个碳酸钙行业的能效利用率,具有良好的推广前景。
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