计划调整污垢晶键的外部形态,促使顽固性CaSO4以及SiO2等污垢出现溶胀后被去除。
第Ⅳ步,超声波活性载体激活与负载:经水洗、化学清洗工序处理后,催化剂表层呈现出洁净、透亮状态,但不可否认的是,局部活性成分依然处于惰性状态中,局部活性成分遗失,在再生液药剂的作用下,有益于激活隋性V/W价态,促进其活性恢复进程,实现对缺失活性成分的有效补充。
第V步,干燥锻烧:经清洗、活化出后的催化剂应在短时间内进行干燥锻烧处理,其目的是促进活性成分和载体黏附过程,提升牢固性。以上工艺流程对本电厂134包SLR失活催化剂进行再生处理,再生前后催化剂外部结构的对照情况见图1。
应用烟气拟化专职对再生前后SLR催化剂的活性进行对照组分析,检测条件设定如下:ϕ(HN)=0.1200%,ϕ(NO)=0.1045%,ϕ(O2)=29.0%,N2是载体,空速为45000h-1,
结果见图2。
对图2进行分析后,发现当温度在240~390℃区间内取值时,失活催化剂经再生处理以后其脱硝效率明显提升,在330℃时,和失活催化剂相比较,再生催化剂的NO转化率由40.6%提升至94.0%。另外,经再生处理后的催化剂SO2转化率和氨逃逸率分别低于1%与3ppm,均符合脱硝催化剂的工作指标。
4 结束语
本文对某电厂2×600MW机组烟气脱硝SCR失活催化剂进行分析后发现,CaSO4与SiO2等污垢吸附与堵塞是造成蜂窝状SCR催化剂活性降低的主要原因。故而,拟定应用负压吸尘、去离子水清洗、超声波化学清洗及活性组分负载等工艺对失活催化剂进行再生处理。结果表明,温度在240~390℃区间内取值时,失活催化剂经再生处理以后其脱硝效率明显提升,在330℃时,和失活催化剂相比较,再生催化剂的NO转化率由40.6%提升至94. 0%。
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