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凝汽器自动除垢强化换热装置的应用

时间:2022-03-31 08:15:55 来源:网友投稿

摘要:唐钢动力厂3#纯凝发电机组凝汽器在投运的一年内,每次清洗完20天左右即出现真空度降低、排气温度升高、发电效率下降的情况。加装自动除垢强化换热装置,实现了实时在线清洗,保持了较低的机组汽耗,提高了机组发电效率。

关键词:凝汽器;自动除垢;强化换热

作者简介:周建富(1984-),男,河北滦县人,河北钢铁股份有限公司唐山分公司动力厂,助理工程师。(河北 唐山 063000)

中图分类号:TK26 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2011)33-0154-01

唐钢动力厂共有25MW发电机组五台,凝汽器冷却换热方式为双流程开式循环冷却方式。由于1#、2#机胶球清洗效果较差,3#凝汽器没有安装胶球清洗装置,每年采用停机随机高压水清洗方式,基本上夏季两个月清洗一次,清洗完毕后20天左右即出现汽耗增大、真空下降、端差增大的现象,每次清洗均发现铜管内附着稀泥,因此需要对3#机加装清洗装置。

一、改造必要性

由于3#机凝汽器每次清洗完毕后20天左右即出现机组汽耗恶化现象,铜管内附着的稀泥导致机组发电效率降低,要使凝汽器的传热效果稳定且不随时间而下降,就必须使凝汽器铜管不沾泥。现有1#、2#机采用的是胶球清洗,由于凝汽器本体局部涡流、流速较低、清洗管道布局不合理等问题,导致胶球运动呈现概率性和习惯性,有的铜管长期或始终得不到清洗,凝汽器清洗效果差。胶球对硬垢无效,反而会使胶球卡涩在铜管内或者造成胶球的磨损,造成传热损失。凝汽器附着稀泥直至结垢首先表现在真空的下降、端差的上升。因此解决3#机组的连续消除黏泥,强化并稳定凝汽器换热效果是提高汽轮机运行效率的必然途径,通过对新型凝汽器清洗装置的生产厂及相关使用单位的考察,对3#机引入此自动除垢强化换热装置。

二、自动除垢强化换热装置的工作原理及应用

由流体力学可知,流体流动时有层流和紊流(湍流)两种状态。当流体流速增大到某一临界值时(雷诺系数Re≥2300),流体各微团之间强烈地混合与掺杂,不仅有平行于壁面方向的流动,而且还有垂直于壁面方向的流动,这种流动状态称为“紊流”。冷却水泵驱动的强迫流动几乎全部属于紊流状态。

层流时,靠近铜管内壁的水流呈现滞留状态,流动速度很慢,在内壁形成一层水膜,称为“层流底层”,在“层流底层”依靠分子导热,水的热导率很小,蒸汽的热量很难穿过水膜传给其他水流。而在“层流底层”以外的地方除分子导热外,更主要是依靠分子位移传递热量,即沿管壁方向既有导热也有对流,且热对流起着主要作用。此时,最大的热阻在“层流底层”,大部分的温度降落发生在这里,如果将“层流底层”和过渡层打破,热量很快被带走,一方面换热效率大大提高,另一方面减少了污垢在管壁的粘滞。

基于此原理,研制了自动除垢强化换热装置,在凝汽器每根换热管内放置一条可以围绕轴心旋转的塑料纽带装置,纽带在一定流速的冷却水流动能带动下,产生自动旋转和振摆,转动的侧刃对垢层作用,以周向的剪切力刮扫,径向振摆时,边刃对污垢层产生碰撞挤压。在周向刮扫剪切和径向振摆碰撞的共同作用下,达到对管内已有水垢的连续清洗作用,对无垢的传热面则有很好的防垢保洁作用。在换热管内纽带的旋转导流下,冷却水呈螺旋线流动,实现了冷却水的紊流状态,增强了凝汽器的换热效果。

安装前系统处于层流状态,如图1所示。

安装后系统处于紊流状态,如图2所示。

3#机组安装了强化换热装置,安装前先对全部通关用高压水枪及硬质子弹进行清洗,防止铜管内有水垢阻碍纽带的旋转,装置主要技术参数:在pH 值=12、温度恒定为100 ℃溶液中浸泡,240 h 无裂纹、无应力开裂及脆化或溶解现象;在pH 值=1、温度恒定为100 ℃溶液中浸泡,240 h 无裂纹、无应力开裂及脆化或溶解现象。对铜管磨损度弱。材料密度1.05~1.08 t/m3。旋转接触部件采用高强度耐磨陶瓷,坚硬光滑,经久耐用;旋转部件采用高分子聚合材料,自润滑、耐磨耐腐蚀、抗老化,密度与水近似。

三、应用效果及效益分析

3#机8月中旬改造完毕,自8.17-8.20对3#机进行改造,改造前8.1-8.15,总的平均汽耗4.16kg/kWh;8.21-8.31,总的平均汽耗为4.05 kg/kWh。随即抽取改造前后的部分数据,对循环水温度、流量、汽机负荷等基本接近的数据进行对比,如表1所示。

由上表可以看出,在循环水温基本不变的情况下,机组端差下降3℃左右,真空提高了1kPa,机组气耗下降0.1 kg/kWh左右。

目前9月时机组汽耗4.03 kg/kWh,机组自改造运行至今已两月,无任何恶化趋势,凝汽器自动除垢强化换热装置的应用,降低了机组的汽耗、提高了机组发电效益,值得借鉴和推广。

3#机组自投产至今,全年发电量15032万kWh,按目前机组汽耗4.03 kg/kWh计算:3#机组节电效率为0.1/4.03 ×100%=2.48%,一年机组可多发电15032×2.48%=373万kWh,按0.5元/kWh计算,全年可多创效373×0.5=186.5万元。

安装自动除垢强化换热装置带共计投资约57万元,半年即可回收成本,同时由于凝汽器自动除垢强化换热装置免维护,实现了在线清洗,在保证机组运行稳定的前提下又节省了清洗凝汽器所发生的费用,推广效益可观。

参考文献:

[1]蔡增基,龙天渝.流体力学泵与风机[M].北京:中国建筑工业出版社,

1999.

[2]苏静,高宇恩,齐向红.凝汽器强化换热防结垢技术的应用[J].山东冶金,2010,(5).

(责任编辑:刘辉)

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