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1214/16—18型锤式破碎机转子装配国产化改造与应用

时间:2022-03-26 08:25:29 来源:网友投稿

摘要:文章主要阐述了1214/16-18型锤击式干燥破碎机转子串轴问题及产生原因,并进行适应性国产化装配结构研究改造,解决锤破机转子串轴、故障停机问题,保障高炉粒煤制备设备稳定运行。

关键词:锤击式;干燥破碎机;转子锁紧;定位环

中图分类号:TH237 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)11-0047-02

2 问题提出及分析

莱钢1880m3高炉喷煤二期制粉系统锤击式干燥破碎机(以下简称锤破机)于2008年投产运行约6个月,出现锤头东棱缘磨损严重问题,遂倒向正转,空载过程无任何异常状况,当负载生产时,锤破机内部发出明显的摩擦声音,初步判断系轴承定位失效发生串移,经测量两端轴承座与轴之间位移量,尺寸没有任何偏差,故排除此种因素。遂对锤破机转子总成结构装配查找原因,停机开检修门检查,发现锤破机转子北侧边缘一排搅拌器臂、搅拌器头(简称锤臂、锤头)与锤破机壳体发生摩擦,分别对应测量转子两端搅拌器头与壳体之间间隙,南侧16mm,北侧已接触产生摩擦,判断转子北侧锤臂锁紧定位环紧固螺栓松动,导致转子各定位环沿轴向依次北移,造成搅拌器头磨损锤破机壳体。

3.1 锤破机设备重要性

随着高炉粒煤喷吹技术日趋成熟,粒煤喷吹煤比逐步提升,然而喷煤一期收粉系统收粉效果不良,制约着锤式破碎机制粉量低,远远不能达到高炉喷吹需要,从根本上增加了喷煤二期制粉、收粉系统的工作负荷,一定程度上决定了喷煤二期设备的重要性。

3.2 故障对高炉粒煤喷吹影响

因锤破机转子串轴故障造成喷煤制粉量大幅度降低,远远满足不了2座1880m3高炉冶炼粒煤喷吹需要,如长时间运行制粉,造成设备超负荷运行和电力资源浪费,如频繁停机检修加固或调整,势必造成高炉冶炼减煤,因此优化改造锤式破碎机转子装配结构,消除转子锁紧定位环整体串轴问题,刻不容缓。

3.3 生产使用技术的需要

进口产品装配、操作、维护及故障处理技术无法适应现场生产的需要,往往因为技术、服务的滞后,导致错失设备隐患的最佳处理时期,问题趋向恶化。

4 优化设计及实施

诊断确定锤破机转子锁紧定位环整体串轴产生原因后,联系厂家技术人员现场解决,没有实质性进展,设备问题制约着粒煤制备量和质量,为尽快解决故障问题,保障喷煤设备正常运行和制粉量,遂停机采取调整紧固、焊接加固等多种措施对锤式破碎机转子进行检修,均没有达到解决问题的目标,仅靠每天短暂停机开盖调整紧固,维持设备低速运行生产,不仅制粉量低,而且增加职工劳动强度。

鉴于此问题的复杂性,为彻底解决锤破机转子锁紧定位环串移问题,从根源上消除设备隐患,对锤破机转子结构装配进行优化设计和改造,改造图详见图2。

4.1 改进锤破机转子定位紧固装置

在确保制粉量和粒度的条件下,改进转子装配结构定位紧固装置,采用三重定位紧固装置组合:

(1)螺旋拉紧丝杆锁紧装置。通过沿轴圆周方向均布的4根螺旋拉紧丝杆6,尺寸Ø50*1920mm,将各锁紧定位环串联,使用螺母将所有所进定位环锁紧成一个组合体。

(2)涨紧定位套锁紧装置。通过对锤破机转子两侧端部的定位环内安装涨紧定位套7,将转子定位环与轴连接接成一个沿轴向、径向锁紧的旋转组合体。

4.3 改进转子总成密封环,便于检修维护

针对转子密封环与壳体因高温粘结问题,其密封环与壳体配合为过渡配合,造成拆卸困难现象,在不影响密封效果的情况下,对密封环面设计加工成倒角,并按照对称结构,增设8个M24的拆卸顶丝螺孔,有利于密封环的安装与拆卸。6 改造效果

通过锤式破碎干燥机转子装配国产化改造与应用,彻底解决了锤破机转子串轴、磨擦机壳体问题,保障了喷煤制粉系统设备运行可靠性和制粉量,并为锤式破碎干燥机装配和应用技术开发提供宝贵的借鉴经验。

作者简介:张守旗(1977—),男,山东郓城人,山钢集团莱钢型钢炼铁厂工程师,研究方向:冶金机械。

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